自编小程序 带来生产工艺大改进
“以前需要1个小时的故障处理时间,现在5分钟就完成了。”在本钢浦项包装机组工作的设备维护人员高兴地说。近日,本钢浦项镀锌设备Part电气点检员结合工作实际自编的小程序试运行成功,一个月来生产线小停时间同比降低90%。
包装机组是冷轧生产的最后一道工序,产品包装的质量和效率直接影响本钢的品牌信誉。包装机组的设备由多台PLC程序控制,投产以来运行良好,但由于没有HMI系统,查找故障不便。近年来,本钢集团持续开展精益管理,强调时时精益、步步改进。为此,镀锌设备Part电气点检员们依照精益“十步法”的要求,经过不断探索,历时3个月编制了一套涵盖所有设备的HMI操作系统及相应操作规程,使设备的整个动作运行实现了实时监控。
HMI操作系统运行后,每班包装成品卷数量提高 13.3%,一年可多出120个班产,每年还可降低包装成本25万元,实现了效益效能的“双提升”。
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